由于油冷器管程冷卻水壓力只有0.45~0.48MPa,而殼程潤滑油壓力在正常運轉(zhuǎn)時達(dá)到2.4MPa,兩側(cè)壓差接近2MPa,泄漏時,冷卻水回水一定帶油。通過檢查冷卻水回水COD值,并未發(fā)現(xiàn)有油。因此,油冷器泄漏原因可以排除。對油箱、脫氣罐加熱層油質(zhì)進(jìn)行分析,與潤滑油進(jìn)行對比可以判定加熱盤管工作正常。對透平汽封情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)透平汽封漏氣較大,汽封疏水是從汽封體較低部位的一個孔排出的,但如果蒸汽泄漏量太大或疏水不好,將有蒸汽或冷凝水越過,漏出的部分蒸汽將通過軸承油封進(jìn)人潤滑油系統(tǒng)。
首先疏通了底部疏水孔,油箱的日排水量降為5L,情況有所好轉(zhuǎn),但仍未能徹底解決潤滑油帶水問題。為此在軸承箱油封外側(cè)加了氮氣密封線,軸承箱內(nèi)潤滑油油壓為1. 8MPa,如果通人的氮氣壓力過大,一方面氮氣會通過油封進(jìn)人軸承箱,影響潤滑油的正常工作,另一方面會造成較大的浪費。所以在實際生產(chǎn)中把通人的氮氣壓力控制在0.05~0.07MPa左右,從而在隔熱板與油封外側(cè)維持一定的正壓,使透平泄漏蒸汽不能進(jìn)人隔熱板內(nèi),從根本上避免了凝結(jié)水進(jìn)人潤滑油系統(tǒng)。經(jīng)處理后油箱日排水量接近于零。繼續(xù)觀察了一個月,油箱底部未發(fā)現(xiàn)有水排出。
在維修的過程中,有其嚴(yán)格的要求,一定要按照其要求來維修壓縮機。其順序上面更是應(yīng)該遵照其要求,在檢查壓縮機的各個零件的時候,有一定的順序,這一點是很多人都會忽視的,但是這一點很重要。還有就是,在檢查好零件,確認(rèn)其沒有問題的情況下,要將其清洗好才可以安裝,安裝之后要確認(rèn)它是否固定住了。
空調(diào)壓縮機故障維修方法:
壓縮機電機部分出現(xiàn)問題、熱保護(hù)器故障和壓縮機吸、排氣閥關(guān)閉不嚴(yán)應(yīng)采取更換的辦法。
壓縮機抱軸、卡缸故障維修具體方法:
(1)敲擊法:
開機后用木錘敲壓縮機下半部,使壓縮機內(nèi)部被卡部件受到震動而運轉(zhuǎn)起來。
(3)高壓啟動法:
可以用調(diào)壓器將電源電壓調(diào)高后啟動。
(2)電容起動法:
可以用一個電容量比原來更大的電容接入電路啟動。